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300噸轉爐干法除塵系統(tǒng)粉塵排放影響因素及解決

300噸轉爐干法除塵系統(tǒng)粉塵排放影響因素及解決

添加時間:2025-02-20 | 文章錄入:秩名 | 文章來源:原創(chuàng)

300噸轉爐干法除塵系統(tǒng)簡介轉爐一次除塵采用干法回收系統(tǒng),主要原理為高溫的轉爐煙氣在ID風機的強制作用下,經過轉爐汽化冷卻系統(tǒng)回收一部分熱量后,煙氣溫度降低至800~1100℃,后經蒸發(fā)冷卻器的作用將粗灰濾除,隨后的煙氣通過電除塵器再次降溫及除塵作用,將含塵量降至10mg/m3以下,溫度控制在70~80℃左右,進行回收處理。2、干法除塵粉塵排放影響因素及解決對策某煉鋼廠采用2+3的“全三脫”兩步冶煉生產模式,配置有2座300t脫磷轉爐和3座300t脫碳轉爐。5座轉爐一次除塵系統(tǒng)均采用了普銳特的干法除塵技術,除塵設備規(guī)格相同。這5套干法除塵系統(tǒng)于2009年初陸續(xù)完成調試,并交付生產營運,目前5條干法除塵工藝線的蒸發(fā)冷卻器出口溫度控制模塊、電除塵器的 振打時序控制模塊、風機轉速控制模塊及主要工藝參 數的設定相似,至今已有近9年時間。除塵系統(tǒng)一直存在粉塵排放不太理想的問題,通過針對性的現場除塵運行數據采集、除塵設備檢查,了解到目前的干法除塵系統(tǒng)存在的主要問題有:由于沒有具體粉塵測試數值,主要通 過放散煙囪口排放煙氣的色澤、透光度 判斷,且在線粉塵監(jiān)測儀監(jiān)測數值不準確,目前主要 通過目測放散煙囪口排放煙氣,認為在吹煉開始階段,粉塵排放不理想。2.1 干法除塵系統(tǒng)的運行及參數分析(1)蒸發(fā)冷卻器出口溫度控制。在吹煉期間,蒸發(fā)冷卻器入口煙氣溫度約950℃,出口溫度設定值180℃,蒸發(fā)冷卻器平均加水量為70m3/h,平均蒸汽用量為12t/h,且蒸汽從兌鐵階段就開始注入。在整個吹煉過程中,蒸發(fā)冷卻器出口溫度最終控制193~210℃之間。
蒸發(fā)冷卻器出口實時監(jiān)測溫度曲線,變化趨勢較為平緩。可判定目前的蒸發(fā)冷卻器出口溫度控制正常,工藝參數設定值合理,滿足電除塵器入口工作溫度在160~180℃工作區(qū)間。(2)電除塵器的振打時序。通過調取電除塵器的陽極、陰極、進出口分布板振打時序的歷史數據,電除塵器均采用了獨立程序功能塊,該功能塊所采用的完全不同的陽極、陰極振打周期時間表,大概運行了2年左右。
在吹煉期,第四電場采用高頻率振打模式會影響電除塵器出口的粉塵排放。因為在吹煉期,經過第4電場的粉塵量盡管很少,但或多或少總有一些粉塵被電場捕集,附著在陽極板上。此時若開啟陽極振打,第4電場末段的粉塵會直接被煙氣帶到下游,在電除塵下游已無有效的除塵裝置,若放散,將直接隨煙氣排放出去。故在振打時序表中,第四電場的陽極振打裝置一般在吹煉期不工作;且陽極板振打裝置的連續(xù)振打時間設定為60秒。設定值在30秒左右即可,因為振打錘頭能夠使 陽極板獲得滿足清灰要求所需要的加速度,30秒內的振打頻次,可以滿足正常陽極板的清灰要求。若該時間設定過長,可能并不會帶來更佳的陽極板清灰效果,可 能會形成振打清灰時的二次揚塵,同時提高振打機構的 維護工作量。
(3)電除塵器的第一電場二次電流平均值過低。通過電除塵的運行監(jiān)測參數普遍存在的一個的問題是:第一電場的二次電流值非常低,閃絡相對頻繁。在排除表計測量回路本身故障的原因外,分析其中可能的原因主要有:①陽極板或陰極線積灰嚴重;②進口煙氣中的 含塵濃度過高,產生電暈封閉現象;③陰極線脫落或變形嚴重。2.2 干法除塵系統(tǒng)粉塵影響因素及解決對策(1)蒸發(fā)冷卻塔的雙介質噴槍前的噴嘴易堵塞霧化噴嘴出口,可能導致蒸發(fā)冷卻器該區(qū)域降溫效果差,其余噴嘴噴水量加大,水霧化效果變差(主要體現在水霧化粒徑變大,需更多的蒸發(fā)停留時間);若問題噴槍數量占比過大,長時間運行可能產生的后續(xù)問題有:粗灰變潮、蒸發(fā)冷卻塔內壁局部區(qū)域易掛灰、蒸發(fā)冷卻塔除塵效果變差,增大后續(xù)電除塵器的除塵壓力。同時蒸 發(fā)冷卻塔的雙介質噴槍的尾部供水管內壁附著大量的層灰白色的水垢。較為嚴重的地方水垢幾乎堵塞了3/4的管道截面。
噴水管路堵塞,導致在噴頭處水壓偏低,長時間運行,可能發(fā)生堵塞問題。(2)轉爐配套電除塵器的入口煙道120°彎頭處積灰嚴重,電除塵入口爬坡段煙道出口積灰嚴重,積灰時間長,表面已經硬化。整個灰堆約占截面的20%左右,積灰點至電除塵器入口水平段煙道(約3m)內部干凈,無積灰問題。根據現階段實際吹氧量60000Nm3/h,蒸發(fā)冷卻器出口計算煙氣流量223500Nm3/h,當電除塵入口煙氣溫度為160~180℃時,電除塵器入口DN2400煙道內煙氣流速在21.8~22.4m/s,對于轉爐一次除塵管道設計,該流速為合理設計值。分析煙氣在爬坡管道出口,局部煙氣可能分布不均,導致部分大顆粒粉塵沉積,時間長了,灰積成堆,表面硬化,將加劇這個問題。常規(guī)采取的主要方式為定期清理,我們采取增加一路氮氣自動吹掃管路,在吹煉末期自動吹掃20秒左右,其中氮氣吹掃口與煙氣逆向吹掃。(3)在現場檢查過程發(fā)現,在經過連續(xù)機械振打清灰后,第1電場的許多陽極板上仍然附著的很多灰粉,陽極板局部區(qū)域產生反電暈問題,影響除塵效果。框架上的陰極線的上端脫開或斷線,可能引起電場內拉弧放 電及電場短路,需利用檢修機會取出。個別陽極板的機械振打,個別錘頭及砧子已錯位或偏心,導致該列陽極板未能有效清灰。我們采取的的措施是利用檢修計劃,檢查陽極板振打裝置是否正常工作,針對振打錘子及砧子,進行校正,并結合大修機會進行徹底清理或更換新的陽極板。
通過對轉爐干法除塵系統(tǒng)進行簡要介紹,通過現場實際設備及工藝運行,查找干法除塵電場粉塵污染的源頭原因,通過采取切實可行的有針對性的手段,最終實現了轉爐冶煉干法除塵系統(tǒng)粉塵達標運行,取得了較 好的經濟效益及環(huán)境效益。
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